Korekcja liniowych układów regulacji.DOC

(93 KB) Pobierz
POLITECHNIKA RADOMSKA

                                                                                                           Korekcja liniowych układów regulacji

POLITECHNIKA RADOMSKA

im. Kazimierza Pułaskiego

WYDZIAŁ TRANSPORTU

LABORATORIUM

AUTOMATYKI

Data:

 

Wykonali:

1.

2.

3.

4.

 

Grupa:

 

 

Zespół:

 

 

Rok akademicki:

 

 

Temat:

Korekcja liniowych układów regulacji

Nr ćwiczenia:

 

Ocena:

 

 

1. Cel ćwiczenia :

Ocena jakości pracy liniowych układów ciągłych oraz poznanie wpływu różnych czynników na przebieg regulacji z zastosowaniem programu komputerowego ANALISYS.

 

2. Wprowadzenie:

              Układom regulacji stawia się różne wymagania zależne od ich przeznaczenia. Podstawowym z nich jest stabilność układu i dlatego nasze rozważania dotyczą   przede wszystkim układów stabilnych. .

 

3. Schematy

 

Analogowy model statycznego obiektu regulacji

 

Wszystkie R=10 kW; C=0.1 mF.

T=RC=1 ms; k=1

 

 

 

 

 

 

 

Analogowy model astatycznego obiektu regulacji

 

Wszystkie R=10 kW; C=0.1 mF.

T=RC=1 ms; k=1

 

Oscylogramy obrazujące przebieg wejściowy i wyjściowy zamieszczone są na papierze milimetrowym.

 

 

 

 


Obserwacja przebiegu sygnału uchybu dla modelu statycznego obiektu regulacji

 

 

 

Zaobserwowany przebieg napięcia uchybu e zamieszczony został na papierze milimetrowym.

 

Wnioski:

              W ćwiczeniu obserwowaliśmy wpływ analogowego modelu statycznego                        i astatycznego obiektu regulacji na wymuszenie prostokątne. Pierwszy układ był to człon inercyjny rzeczywisty trzeciego rzędu. Z przebiegu napięcia wyjściowego wnioskujemy, że jest to filtr dolnoprzepustowy. Nie następuje przy nim wzmocnienie sygnału (amplituda wejściowa i wyjściowa są sobie równe). Obiekt astatyczny składał się z dwóch członów inercyjnych i całkującego idealnego. W wyniku jego działania przebieg prostokątny zmienił znacznie swój kształt i przypominał przebieg trójkątny o amplitudzie nieco wyższej niż wejściowa.

              Zaobserwowaliśmy także przebieg uchybu dla innego obiektu statycznego. Miał on kształt gasnącej sinusoidy o częstotliwości około 20 Hz, która gasła po około 5 okresach.

2

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin